1,、質量流量計故障現(xiàn)象
某公司苯通過質量流量計管輸出廠,2010年10月投用后,,收方反映苯出廠總量少且與該公司付量罐比對誤差達0.5%左右,。
2、質量流量計故障原因分析
苯出廠采用型號為JK300的質量流量計,。用ProLink軟件對流量計進行檢查并調零,,連續(xù)三次靜態(tài)零點(Zero)值均在0.52~0.78μs之間,且動態(tài)零點(LiveZero)值在-0.45~0.2t/h之間變化,,說明零點不正常,,傳感器存在應力。
在停止輸送期間發(fā)現(xiàn)質量流量計溫度,、密度曲線異常,,流量計內苯存在氣化現(xiàn)象。為此對流量計檢查,,發(fā)現(xiàn)2個問題:一是質量流量計的安裝法蘭被伴熱管線阻擋,與主管線上的法蘭很難平行,、對中后,,螺栓上緊后產(chǎn)生了應力;二是高溫蒸氣伴熱管線緊貼流量計傳感器,,導致傳感器內介質溫度升高,,致使氣化。
3,、質量流量計故障解決方案
通過改進流量計的伴熱管線,,確保質量流量計的法蘭面平行、對中,,消除應力,。將質量流量計用保溫棉保溫隔離后再對伴熱管線外部整體保溫,消除伴熱管線直接貼在質量流量計表面介質溫度不能控制的問題,,控制介質的溫度在5~40℃,,防止介質結晶或氣化現(xiàn)象發(fā)生。在DCS中增設質量流量計的溫度上,、下限報警點,,根據(jù)溫度顯示值調節(jié)伴熱蒸氣量,,按上限溫度不高于40℃控制。重新安裝并對流量計調零后,,Zero值恢復至0.03μs,,其中LiveZero值小于0.1t/h且穩(wěn)定,說明傳感器的應力已消除,。
通過采取以上措施,,該公司與收方連續(xù)三批次比對誤差都小于0.15%,達到了規(guī)定的允許誤差小于0.30%的要求,。